日前,從攀鋼西昌新鋼業傳來好消息:該公司依靠自己的力量,成功攻克超高濃度含氟廢水處理難題,旗下攀新釩鈦酸洗工序廢水氟含量從2870mg/L降至10mg/L以下,優于國家排放標準,為同行業治理超高濃度含氟廢水提供了全新、經濟、高效的解決方案和示范樣本。
據了解,在酸洗鈦鋼卷、去除表面雜質過程中,要使用硝酸和氫氟酸的混合酸液,其間會產生大量的高濃度含氟廢水。當廢水中氟離子濃度高于2000mg/L時,通常由氫氟酸廠家回收處理。因西昌周邊沒有氫氟酸廠家,不具備回收條件,西昌新鋼業一直采用添加化學藥劑的方式,實現廢水循環利用。
然而,隨著西昌新鋼業酸洗鈦鋼卷量不斷提升,單靠添加化學藥劑已難以處理高濃度含氟廢水。如果高濃度含氟廢水進入循環系統,不僅容易造成水網管道腐蝕,具有較大的安全環保風險,還會因電化學反應對其他板材產品質量造成影響。為找到解決辦法,西昌新鋼業聘請國內環保機構進行評估。某環保機構現場評估認為,攀新釩鈦原有廢水處理系統設計有待優化,預估改造費用高達200至300萬元,且需要持續投加多種藥劑,成本高昂且效果未知。
對此,西昌新鋼業決定依靠自己的力量開展技術攻關,組建了跨單位的團隊,在借鑒以往處理含錳廢水成功經驗的基礎上,聚焦攀新釩鈦廢水處理系統設備設施、工藝流程、操作方法、化學藥劑等方面,深入研究,反復試驗,最終研發出簡單高效含氟廢水處理操作法。
新操作法取得立竿見影的效果,廢水中的氟離子濃度大幅度下降,并穩定在國家排放標準值以內。新操作法的創新點在于,創造性地增加了近2米長的管道,調整了中和劑品類、加入時機和用量,利用現有設備設施實現循環降解,停用了片堿、除氟劑、絮凝劑等化學藥劑,節省了數百萬元的初始改造投資和每年近百萬元的化學藥劑成本。
目前,攀新釩鈦酸洗工序廢水氟含量指標穩定,安全環保和其他板材產品質量風險徹底消除。